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造成高壓電動機燒毀的原因及防范措施分析

編輯:六安江淮電機網(wǎng)絡(luò)部  發(fā)布時間:2020-12-21 08:02:15  來源:六安江淮客戶服務(wù)中心
摘要:六安江淮電機有限公司從運行監(jiān)調(diào)及倒換方式上分析,造成頻繁啟動的原因有兩種因素:一是為爭制粉單耗,保持交班時的高粉位,增加了制粉系統(tǒng)的啟動次數(shù);二是由于絞籠存在著落粉擋板不嚴(yán),容易發(fā)生斷軸等缺陷,運行人員盡量減少使用絞籠或不使用絞籠,而靠啟、停磨煤機來調(diào)整粉倉的粉位。
造成高壓電動機燒毀的原因及防范措施分析

      有很多發(fā)電廠的安全生產(chǎn)除控制重大人身及設(shè)備責(zé)任事故外,主要是控制障礙和異常的發(fā)生率,努力降低非計劃停運的次數(shù),使機組安全、經(jīng)濟、可靠的運行,發(fā)揮出較大的經(jīng)濟效益。而近年來高壓異步電動機的屢次燒毀是直接構(gòu)成二類障礙發(fā)生次數(shù)的主要因素,同時也威脅著電廠的安全生產(chǎn),所以,六安江淮電機有限公司對高壓異步電動機的科學(xué)、合理的使用以及正確的檢修、監(jiān)測與維護顯得至關(guān)重要,下面筆者對陡河電廠近幾年來高壓異步電動機的燒毀原因進行分析,并提出防范的對策。
造成高壓電動機燒毀的原因及防范措施分析
1、現(xiàn)狀的分析

      近年來該廠發(fā)生高壓異步電動機燒毀的次數(shù)較為頻繁,從1999年的安全統(tǒng)計情況看,8次二類障礙中有6次是高壓電動機燒毀,進入2000年以來又有5次二類障礙是高壓電動機燒毀,而且都集中表現(xiàn)為電動機定子線圈的局部接地、線間短路或匝間短路、引線、連線燒斷,轉(zhuǎn)子斷籠條和轉(zhuǎn)子熔鋁。

      導(dǎo)致上述現(xiàn)象發(fā)生的原因有:客觀上,設(shè)備長期運行存在一定的老化現(xiàn)象,同時電動機的制造質(zhì)量、工藝、絕緣強度等存在局部缺陷,以及檢修維護不當(dāng)?shù)?;主觀上,運行中缺乏科學(xué)合理的使用,頻繁啟動加速了高壓電動機定子線圈絕緣老化的程度,導(dǎo)致了高壓電動機轉(zhuǎn)子籠條的金屬疲勞,從而發(fā)生轉(zhuǎn)子籠條斷裂或熔鋁現(xiàn)象,乃致斷裂的籠條將定子線圈掃壞,造成電機燒毀。表1是2000年一季度部分高壓異步電機的啟動次數(shù)統(tǒng)計,從表中看出部分高壓異步電動機啟動最短的間隔為30?min,而運行最短的時間為10?min,基本上是熱狀態(tài)下的頻繁啟動。

2、運行方式分析

      六安江淮電機有限公司從運行監(jiān)調(diào)及倒換方式上分析,造成頻繁啟動的原因有兩種因素:一是為爭制粉單耗,保持交班時的高粉位,增加了制粉系統(tǒng)的啟動次數(shù);二是由于絞籠存在著落粉擋板不嚴(yán),容易發(fā)生斷軸等缺陷,運行人員盡量減少使用絞籠或不使用絞籠,而靠啟、停磨煤機來調(diào)整粉倉的粉位。當(dāng)一臺磨煤機檢修時,所對應(yīng)的粉倉只有一臺磨煤機,因此無法倒換運行,只有靠運行的磨煤機的啟、停來調(diào)整粉位,也增加了制粉系統(tǒng)的啟動次數(shù)。

3、轉(zhuǎn)子斷籠條的分析

      高壓電動機由于啟動頻繁,特別是啟動重負(fù)荷的電動機,啟動時間長,發(fā)生斷籠條故障的幾率也就較高些,高壓電動機啟動電流由零升到持續(xù)最大值的這個時間區(qū)段內(nèi),端環(huán)短路電流迅速達到最大,端環(huán)發(fā)熱膨脹,這勢必產(chǎn)生徑向位移,籠條端部亦隨之產(chǎn)生徑向彎曲。啟動時間越長,啟動電流愈大,彎曲愈利害。在啟動電流由最大值下降到正常運行值這段時間內(nèi),籠條由于集膚效應(yīng)的作用,較大的啟動電流將集中在轉(zhuǎn)子槽口處,從而又使籠條發(fā)生“弓”型向心彎曲變形。籠條在啟動和運行工況下,又受到離心力的作用。由于短路環(huán)是厚壁的,在轉(zhuǎn)動情況下的離心力徑向增量相對籠條的離心位移是較小的,籠條端部勢必發(fā)生彎曲。由此可見籠條在啟動過程中不僅受到膨脹力、離心力的作用,還受到電磁徑向力的影響,使籠條彎曲變形,由于籠條受到交變應(yīng)力作用,反復(fù)彎曲,金屬疲勞達到一定極限時,就必然斷裂。

4、檢修內(nèi)容的分析

      由于六安江淮電機有限公司高壓異步電動機的頻繁啟動,使定子線圈在電動力和高電位的作用下,導(dǎo)致松動、磨損和發(fā)生腐蝕,如絕緣脆化、端部連線及三相引出線絕緣發(fā)生龜裂等現(xiàn)象。但在以往的檢修中往往只注意機械部分的處理,而對繞組絕緣的狀況只注重表面的觀察,發(fā)現(xiàn)龜裂老化等現(xiàn)象未進行深層次的處理或整體浸漆和專項的加固工作,通常只在檢修記錄上寫上該電動機絕緣已經(jīng)老化。而在電氣測試方面,雖然高壓試驗、耐壓、三相直流電阻平衡以及絕緣合格,但由于電動機的中性點都是內(nèi)封的,而一般測試都不打開中性點測試線間絕緣,因此線間的絕緣薄弱點并未明顯的暴露出來,同時在檢查中對繞組連線、三相引線的龜裂也沒有引起足夠的重視。如在抽查10臺電動機中,輸出的三相引線均沒有穿絕緣套管,有3臺沒有固定綁扎,一旦環(huán)境改變,運行工況發(fā)生變化,絕緣的薄弱缺陷就會暴露出來。另外,在清掃定子繞組中,使用的清洗劑不規(guī)范(含有水份),在噴灑清洗過程中,水份會滲透到龜裂的絕緣中去,使定子繞組局部受潮,而降低絕緣強度,這也是誘發(fā)高壓異步電動機燒毀的一個間接因素。

5、防范措施

      1)科學(xué)合理的倒換和使用運行設(shè)備

      在制粉系統(tǒng)操作中,要盡量減少高壓電動機的啟動次數(shù),特別是在熱狀態(tài)下短間隔的啟動次數(shù)。應(yīng)按照電動機運行規(guī)程的要求進行合理倒換操作,500?kW以下的電動機,24?h啟動2~3次,啟動間隔時間為30?min以上;500?~2?000?kW的電動機,24?h內(nèi)啟動2次,啟動間隔時間為3h以上。

      2)加強絕緣薄弱環(huán)節(jié)的處理

      在大、小修中加強對端部連線以及引出線絕緣狀況的檢查,對有龜裂現(xiàn)象的引出線要及時地進行更換,或?qū)θ嘁鼍€加裝絕緣套管,對定子老化的部位要浸環(huán)氧樹脂漆,對更換后的引出線或端部連線要進行加固,在清掃擦拭定子線圈時,要合理使用清洗劑,不能大面積的噴灑、沖刷,以防所含水份滲透到局部破損的絕緣中,降低絕緣強度,因此要用白布沾清洗劑進行擦拭。

      3)大修中認(rèn)真檢查

      在大修中要認(rèn)真檢查轉(zhuǎn)子籠條在槽內(nèi)的緊固情況,松動的要采取堅固措施,籠條端環(huán)處采取浸沾環(huán)氧樹脂的無緯帶互相綁扎牢固,使啟動時盡量減少位移,對已有金屬疲勞的籠條要及時進行更換。

      4)采用高啟動性能高壓異步電動機

      采用高啟動性能雙定子高壓籠型異步電動機能較好地解決重載、全壓、頻繁啟停工況下,轉(zhuǎn)子斷籠條容易脫焊、斷裂、定子線圈經(jīng)常過熱燒損這一問題。

      六安江淮電機有限公司生產(chǎn)銷售的高壓電機主要有6KV,10KV高壓三相異步電動機,產(chǎn)品類型有繞線型、鼠籠型,以及空壓機專用高壓電機和磨煤機專用高壓電機等,歡迎廣大新老用戶咨詢選購。



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